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一、 引言 随着led产业的迅猛发展,大功率白光led的应用范围在逐步的扩大化,相应地对其性能也日益提出更高要求,包括亮度、显色性能、光色一致性等[1]。改善大功率led的
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127050.html2011/1/12 16:47:00
三、 研究项目的关键要素分析 图3-1 影响大功率led显色效果的主要因素权重分析情况 四、 关键要素甄选和试验过程 通过上述权重分析,可以知道影响大功率led显
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机,烤箱,is测试机台,防潮柜 试验主流程设计 先按正常工序,固晶、焊线做好备用材料。 1.按合适比例分别配好单种荧光粉a、b、c的荧光胶,根据固定胶量对备
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流。随着发光二极管性能的提高,反向漏电流会越来越小。ir越小越好,产生原因为电子的不规则移动。 ir产生主要原因: 1、晶片本身品质问题。图一、图二为ir不良品送晶片供
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127048.html2011/1/12 16:46:00
2、银胶点的太多,严重时会导致短路。 3、静电击伤。4.焊线压力控制不当,造成晶片内崩导致ir升高。 解决方案: 1、银胶胶量需控制在晶片高度的1/3~1/
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127049.html2011/1/12 16:46:00
1. 产线用错物料或者配胶时出错导致角度偏低。 2. 产品深插,导致角度偏低。 3. 模条lens的r角发生变化,导致角度偏低。 4. 支架太深或晶片高度太
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127045.html2011/1/12 16:45:00
结论:从对比来看,本批次的模条lens的r角已发生了变化,这是导致角度偏低的另一个因素。 4. 验证是否为支架太深或晶片高度太低导致角度偏低. 4.1 分别拿本批
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(以下提供一份分析报告供大家参考) (******型号)气泡不良分析改善报告 (1) 问题点: 生产部反映******型号封胶过程中晶片边上有气泡,不良比例为5
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127047.html2011/1/12 16:45:00
4. 实验结论: 4.1离模剂的使用量过多对产品的角度,波长,电压基本无影响,但亮度有2%~5%差别; 4.2离模剂的使用量对产品的外观有很大影响: 4.2.1离模
http://blog.alighting.cn/zhiyan/archive/2011/1/12/127043.html2011/1/12 16:44:00
每批次生产的角度一致性要好,偏大或偏小都将严重影响到产品的品质。 分析及解决方案: 1、首先测量产品全高(卡高+胶体高度),如有异常再测量模条卡点高度:a、如卡高在规格范
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